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當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工業(yè)控制 > 《機(jī)電信息》
[導(dǎo)讀]摘要:國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014一2020年)》的通知發(fā)布以后,對(duì)國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)燃煤發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了超低排放改造,對(duì)新建和擴(kuò)建機(jī)組的煙氣污染物處理裝置按照近零排放進(jìn)行了設(shè)計(jì)。機(jī)組運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),空預(yù)器堵塞,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力升高,機(jī)組限負(fù)荷運(yùn)行,已成為影響電廠鍋爐安全性的普遍問(wèn)題,而且每次空預(yù)器檢修要消耗大量的水、汽和燃油,造成了能源損失。通過(guò)物理熱解技術(shù)降低空預(yù)器阻力,對(duì)于提高機(jī)組可靠性和經(jīng)濟(jì)效益有重要的現(xiàn)實(shí)意義。現(xiàn)以安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"安慶電廠")2×1000Mw超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐空預(yù)器物理熱解技術(shù)的應(yīng)用為實(shí)例研究對(duì)象,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出解決措施,可供行業(yè)內(nèi)同類型機(jī)組的企業(yè)管理和設(shè)備檢修參考借鑒。

1空氣預(yù)熱器阻力高原因分析

安慶電廠2×1000Mw超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組(#3、#4機(jī)組)每臺(tái)鍋爐配備兩臺(tái)由東方鍋爐廠提供的型號(hào)為L(zhǎng)AP17286/2350的空氣預(yù)熱器,轉(zhuǎn)子直徑小17286mm,傳熱元件總高度2350mm,自上而下分別為300mm、1000mm、1050mm,冷段1050mm蓄熱元件為搪瓷件,采用脫硝空預(yù)器專用板型,熱段和中溫段蓄熱元件為優(yōu)質(zhì)低碳鋼。每臺(tái)空預(yù)器金屬重量約1380t,其中轉(zhuǎn)子重量約953t??疹A(yù)器為垂直軸受熱面回轉(zhuǎn)式,三分倉(cāng)結(jié)構(gòu),對(duì)稱布置于鍋爐尾部豎井的鋼結(jié)構(gòu)上,空預(yù)器旋轉(zhuǎn)方向依次為煙氣側(cè)、一次風(fēng)側(cè)、二次風(fēng)側(cè)。安慶電廠2×1000Mw超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組分別于2015年5月、6月投運(yùn),空預(yù)器設(shè)計(jì)差壓為不大于1.45kPa。#3機(jī)組投產(chǎn)初期空預(yù)器滿負(fù)荷實(shí)際運(yùn)行差壓為1.7/1.9kPa,投產(chǎn)一年后滿負(fù)荷運(yùn)行差壓為1.9/2.0kPa,并有持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。極端情況下,#4機(jī)組空預(yù)器阻力經(jīng)冬季低溫環(huán)境運(yùn)行后,最大壓差達(dá)到3.2kPa。脫硝裝置投運(yùn)后,由于氨逃逸不可避免,逃逸氨和煙氣中sO3反應(yīng)生成的硫酸氫銨在空預(yù)器中、低溫段凝結(jié),造成空預(yù)器積灰堵塞,煙氣差壓升高,堵塞最終使得引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況惡劣,電流上升,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和安全性,主要體現(xiàn)在以下幾方面:

(1)影響換熱效率,排煙溫度升高。當(dāng)蓄熱元件表面附灰后,灰分的導(dǎo)熱率遠(yuǎn)小于金屬蓄熱元件,影響煙氣和蓄熱元件之間的換熱,當(dāng)某一區(qū)域內(nèi)蓄熱元件間隙被完全堵死后,該區(qū)域內(nèi)蓄熱元件完全失去換熱作用,換熱效率降低,排煙溫度上升,鍋爐效率降低。

(2)冷端蓄熱元件損壞嚴(yán)重。由于空預(yù)器冷端堵灰,而蒸汽吹灰器伸縮管在接近中心筒區(qū)域停留時(shí)間較短,無(wú)法有效吹掃,長(zhǎng)期的結(jié)露粘灰板結(jié)造成空預(yù)器內(nèi)三圈蓄熱元件腐蝕堵塞嚴(yán)重,煙氣阻力值最高。

(3)堵灰較為嚴(yán)重時(shí),勢(shì)必要增加蒸汽吹灰次數(shù)和吹灰時(shí)長(zhǎng),這樣會(huì)加劇蓄熱元件的吹損,縮短使用壽命,增加蒸汽消耗量。

(4)空預(yù)器堵塞和低溫省煤器腐蝕后堵塞同時(shí)發(fā)生時(shí),引風(fēng)機(jī)入口差壓長(zhǎng)期高限運(yùn)行,而風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)裕量偏小,限制了機(jī)組帶負(fù)荷能力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起風(fēng)機(jī)失速甚至機(jī)組非停。同時(shí),引風(fēng)機(jī)入口煙道長(zhǎng)期處于高負(fù)壓下運(yùn)行,易造成煙道膨脹節(jié)及設(shè)備損壞。

(5)空預(yù)器差壓升高,在被追提高風(fēng)機(jī)出力時(shí),增加了廠用電率。

(6)因空預(yù)器蓄熱元件嚴(yán)重堵塞,煙氣差壓高危及機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要頻繁進(jìn)行在線或離線水沖洗,大幅增加了檢修成本及人員工作量,且需要消耗大量的水、汽和燃油,造成了能源損失。

2空氣預(yù)熱器阻力高的機(jī)理分析

燃煤發(fā)電機(jī)組空預(yù)器在煙氣環(huán)境下會(huì)發(fā)生以下兩個(gè)反應(yīng),生成硫酸銨和硫酸氫銨:

以上反應(yīng)中,NH4Hs04(即ABs)是造成空預(yù)器阻力升高和堵塞的根本原因。

煙氣脫硝裝置的投運(yùn)對(duì)入口煙溫有嚴(yán)格要求,當(dāng)入口煙溫偏低時(shí),sCR催化劑的催化效率大幅下降,導(dǎo)致氨逃逸明顯增加,生成大量硫酸氫銨,導(dǎo)致空預(yù)器發(fā)生堵塞和煙氣差壓增大的可能性大幅增加。安慶電廠#4機(jī)組投產(chǎn)初期,脫硫塔出口N0X排放值控制較低,平均為10mg/Nm3,氨逃逸率超標(biāo),造成空預(yù)器硫酸氫銨堵塞和阻力上升。2018年1月25日至2月9日,因持續(xù)嚴(yán)寒天氣,電網(wǎng)線路結(jié)冰,#3、#4機(jī)組限負(fù)荷運(yùn)行,期間平均負(fù)荷率55.84%,#4機(jī)組脫硝入口平均煙溫336℃,最低煙溫318℃,空預(yù)器出口平均煙溫只有90℃。長(zhǎng)期低煙溫運(yùn)行嚴(yán)重影響催化劑效果,氨反應(yīng)不充分,氨逃逸增大,形成硫酸氫銨,造成空預(yù)器硫酸氫銨堵塞,煙氣差壓逐漸增大,機(jī)組被追限負(fù)荷運(yùn)行。煙氣中水蒸氣的露點(diǎn)(即水露點(diǎn))一般在30~60℃,鍋爐燃燒過(guò)程中,燃料中的硫分生成s02及s03,其中s03與煙氣中的水蒸氣反應(yīng)形成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的露點(diǎn)(也叫酸露點(diǎn)或煙氣露點(diǎn))較高,隨著入爐煤硫分的升高,煙氣的露點(diǎn)溫度也大幅升高,從而使大量硫酸蒸汽凝結(jié)在低于煙氣露點(diǎn)的空預(yù)器冷段受熱面上,引起酸腐蝕,加劇了空預(yù)器煙氣阻力的升高。具體體現(xiàn)在以下幾方面:

(1)因空預(yù)器在除塵器的上游位置,煙氣在流經(jīng)空預(yù)器之前沒(méi)有經(jīng)過(guò)除塵處理,煙氣中含灰量高,而空預(yù)器的蓄熱元件孔隙非常小,煙氣在流經(jīng)空預(yù)器蓄熱元件時(shí),自然形成積灰。

(2)煙氣流經(jīng)脫硝設(shè)備時(shí),在高溫和催化劑的共同作用下部分s02轉(zhuǎn)變?yōu)閟03??疹A(yù)器蓄熱元件轉(zhuǎn)動(dòng)到煙氣側(cè)時(shí)溫度逐漸上升,此后蓄熱元件進(jìn)入空氣側(cè),在空氣側(cè)進(jìn)行熱交換后冷卻,溫度逐漸下降,最冷溫度一般低于酸露點(diǎn),當(dāng)蓄熱元件再次轉(zhuǎn)到煙氣側(cè)時(shí),煙氣中硫酸蒸汽凝結(jié)在冷端蓄熱元件上,形成稀硫酸,腐蝕蓄熱元件的同時(shí)粘附灰分,加劇了蓄熱元件堵塞和煙氣阻力升高。

(3)由于sCR中的噴氨量難以精確控制,不可避免會(huì)造成一部分氨氣的逃逸。逃逸氨與煙氣中的s03和水蒸氣反應(yīng)生成NH4Hs04(即ABs)。在通常脫硝運(yùn)行溫度下,NH4Hs04露點(diǎn)為141℃,從氣態(tài)到液態(tài)轉(zhuǎn)變的溫度區(qū)間正好在流經(jīng)空預(yù)器部分的煙氣溫度區(qū)間內(nèi),煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫銨會(huì)在空預(yù)器中、低溫段的蓄熱元件上凝結(jié)下來(lái)。液態(tài)的硫酸氫銨是一種黏性很強(qiáng)的物質(zhì),在煙氣中粘結(jié)飛灰,因此造成空預(yù)器中、低溫段蓄熱元件嚴(yán)重積灰和煙氣阻力升高,進(jìn)而影響空預(yù)器的正常運(yùn)行。

(4)蒸汽吹灰器伸縮管在靠近中心筒區(qū)域停留時(shí)間較短,導(dǎo)致內(nèi)圈蓄熱元件吹灰不徹底,無(wú)法有效吹透中、低溫段存在硫酸氫銨的區(qū)域。安慶電廠2×1000Mw空預(yù)器檢修實(shí)踐證明,空預(yù)器蓄熱元件內(nèi)三圈積灰堵塞最嚴(yán)重,煙氣阻力最大,檢修吊裝時(shí)異常困難。

對(duì)于空預(yù)器而言,積灰和結(jié)露腐蝕是伴隨發(fā)生的,兩者相互促進(jìn)。空預(yù)器積灰之后更容易吸附煙氣中的硫酸蒸汽和NH4Hs04,加劇腐蝕。安慶電廠2×1000Mw空預(yù)器運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,劣化趨勢(shì)呈上升發(fā)展,而且永無(wú)止境。結(jié)露腐蝕產(chǎn)生的黏性鹽加重了積灰,會(huì)形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致蓄熱元件間隙逐漸縮小直至完全堵死,檢修期間已發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題真實(shí)存在。

3解決空預(yù)器阻力升高問(wèn)題的必要性

安慶電廠2×1000Mw超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組作為國(guó)家能源集團(tuán)乃至國(guó)內(nèi)百萬(wàn)機(jī)組的標(biāo)桿電廠,各項(xiàng)指標(biāo)時(shí)刻受到行業(yè)及集團(tuán)關(guān)注,較好的空預(yù)器運(yùn)行指標(biāo)對(duì)機(jī)組競(jìng)賽及標(biāo)桿示范作用有著至關(guān)重要的影響,加裝低溫省煤器,改變換熱元件波形,增加暖風(fēng)器等措施都是為了進(jìn)一步提高鍋爐效率。但是,因?yàn)闄C(jī)組深度調(diào)峰、春節(jié)用電負(fù)荷受限和冬季環(huán)境溫度較低等原因,較低的排煙溫度不可避免地造成了空預(yù)器冷端元件堵灰及腐蝕,空預(yù)器阻力上升,風(fēng)煙系統(tǒng)出力受限,給機(jī)組長(zhǎng)期連續(xù)穩(wěn)定安全運(yùn)行造成困擾。具體體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

(1)空預(yù)器堵塞造成煙氣阻力升高,風(fēng)機(jī)出力不足造成風(fēng)機(jī)喘振、失速甚至跳閘,影響機(jī)組連續(xù)安全運(yùn)行。

(2)空預(yù)器阻力上升造成風(fēng)機(jī)出力增加,廠用電率增加。同時(shí)空預(yù)器換熱效率下降,排煙溫度升高,影響鍋爐效率,降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

(3)空預(yù)器堵灰、腐蝕造成蓄熱元件壽命縮短。#4機(jī)組檢修期間發(fā)現(xiàn)內(nèi)三圈蓄熱元件因堵塞腐蝕而無(wú)法吊出檢修,只能破壞性拆除后更換新元件,增加檢修工作量的同時(shí)也提高了成本費(fèi)用。

(4)隨著脫硝催化劑使用年限的增長(zhǎng),活性下降,氨逃逸量會(huì)進(jìn)一步提高,堵塞問(wèn)題會(huì)持續(xù)惡化。

(5)由于電網(wǎng)深度調(diào)峰要求,機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間更長(zhǎng),空預(yù)器堵塞、腐蝕情況會(huì)更加嚴(yán)峻。

由此可見,空預(yù)器堵灰阻力升高,不僅對(duì)機(jī)組效率影響非常大,更重要的是影響機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定安全運(yùn)行,因此,采用可靠的、有針對(duì)性的方案來(lái)解決并預(yù)防空預(yù)器堵灰和腐蝕問(wèn)題勢(shì)在必行。

4物理熱解法的應(yīng)用及效果

安慶電廠2×1000Mw機(jī)組鍋爐空預(yù)器于2019年4月進(jìn)行了物理熱解法防堵灰改造。針對(duì)空預(yù)器的堵灰機(jī)理,物理熱解防堵灰技術(shù)主要從兩個(gè)方面解決問(wèn)題。

一方面是提高空預(yù)器冷端的最低溫度,減少低溫腐蝕。利用空預(yù)器自身產(chǎn)生的熱風(fēng)對(duì)冷端換熱元件進(jìn)行加熱,加熱對(duì)象為即將進(jìn)入煙氣側(cè)的換熱元件,即溫度最低的冷端換熱元件。在空預(yù)器熱端和冷端二次風(fēng)倉(cāng)內(nèi)分別重新分隔出一個(gè)7.5o的小分倉(cāng),并安裝小1.5m的聯(lián)絡(luò)熱風(fēng)道,利用循環(huán)增壓風(fēng)機(jī)帶動(dòng)熱風(fēng)道內(nèi)的空氣進(jìn)行循環(huán)熱交換,循環(huán)風(fēng)在空預(yù)器熱端吸熱,生成300℃以上的熱風(fēng),熱風(fēng)從空預(yù)器冷端下部進(jìn)入蓄熱元件,對(duì)冷端進(jìn)行加熱,放出熱量,每循環(huán)一次即可完成一次吸放熱,相當(dāng)于利用空預(yù)器熱端熱量加熱冷端。煙氣中水蒸氣的露點(diǎn)一般在30~60℃,安慶地區(qū)煙氣中s03與水蒸氣混合形成的稀硫酸的酸露點(diǎn)大約在90℃,所以,300℃的循環(huán)熱風(fēng)完全可氣化和抑制稀硫酸的生成,避免了空預(yù)器冷端元件的酸腐蝕。

另一方面,煙氣中氣態(tài)NH4Hs04的露點(diǎn)為141℃,空預(yù)器蓄熱元件中ABs(即NH4Hs04)的反應(yīng)生成溫度一般在150~200℃范圍內(nèi),所以,300℃的循環(huán)熱風(fēng)完全可物理熱解和抑制ABs的生成,避免了空預(yù)器冷端元件ABs帶來(lái)的堵塞和空預(yù)器差壓的升高。

物理熱解法防堵灰技術(shù)的優(yōu)勢(shì):

(1)物理熱解所需要的熱量來(lái)自空預(yù)器自身的交換熱量,沒(méi)有額外增加能耗,對(duì)機(jī)組供電煤耗和廠用電率基本上沒(méi)有影響。循環(huán)熱風(fēng)對(duì)進(jìn)入煙氣側(cè)的換熱元件局部區(qū)域單獨(dú)加熱,可使冷端元件表面溫度有效提升,熱解效果明顯。

(2)循環(huán)熱風(fēng)加熱的對(duì)象是即將進(jìn)入煙氣側(cè)的換熱元件,這個(gè)位置的換熱元件溫度最低,最容易發(fā)生硫酸腐蝕和ABs堵塞,通過(guò)熱風(fēng)持續(xù)對(duì)換熱元件表面進(jìn)行加熱和吹掃,可以及時(shí)地氣化稀硫酸和熱解ABs,同時(shí)有抑制其生成的作用。

(3)循環(huán)熱風(fēng)處于閉式流通狀態(tài),不影響空預(yù)器內(nèi)部一、二次風(fēng)和煙氣的流場(chǎng)特性。

(4)設(shè)備改造簡(jiǎn)單,運(yùn)行控制靈活。主要改造內(nèi)容包括二次風(fēng)倉(cāng)內(nèi)增設(shè)兩個(gè)7.5o的小分倉(cāng),新加兩臺(tái)循環(huán)增壓風(fēng)機(jī)、扇形板提升機(jī)構(gòu)。若熱風(fēng)取自二次熱風(fēng)母管,則無(wú)需在空預(yù)器熱端設(shè)立單獨(dú)的小分倉(cāng),結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單。

物理熱解法防堵灰技術(shù)實(shí)施后效果:

(1)經(jīng)過(guò)機(jī)組40%負(fù)荷調(diào)峰運(yùn)行及1000Mw滿負(fù)荷運(yùn)行,主機(jī)及改造設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定無(wú)異常。

(2)改造后空預(yù)器煙氣側(cè)阻力持續(xù)平穩(wěn),再無(wú)增加趨勢(shì)。

(3)空預(yù)器漏風(fēng)率及排煙溫度正常,對(duì)機(jī)組煤耗及廠用電率影響不明顯。

(4)物理熱解防堵灰系統(tǒng)能在熱風(fēng)溫度300℃以上的工況下長(zhǎng)期安全運(yùn)行,設(shè)備無(wú)異常。

5預(yù)防空預(yù)器阻力升高的輔助措施

燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施煙氣污染物超低排放改造以后,空預(yù)器堵灰、阻力升高已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)火力發(fā)電機(jī)組普遍存在的問(wèn)題和難題。安慶電廠2×1000Mw機(jī)組鍋爐空預(yù)器物理熱解法防堵灰改造是從堵塞機(jī)理上出發(fā),徹底根治問(wèn)題的一種解決途徑,經(jīng)過(guò)機(jī)組運(yùn)行實(shí)踐,效果明顯。但空預(yù)器堵塞的問(wèn)題應(yīng)該采取協(xié)同治理的方法,多管齊下,多種措施共同預(yù)防,不可僅僅局限于一種技術(shù)的應(yīng)用。以下是就協(xié)同治理提出的幾點(diǎn)補(bǔ)充措施:

(1)運(yùn)行中控制脫硝入口N0C濃度<250mg/Nm3,控制脫硫塔出口N0C濃度>35mg/Nm3,小時(shí)平均值<50mg/Nm3,盡可能減少噴氨量,降低氨逃逸率,減少硫酸氫銨(ABs)的生成。

(2)結(jié)合機(jī)組檢修周期,每年進(jìn)行一次脫硝噴氨流場(chǎng)優(yōu)化試驗(yàn),根據(jù)煙氣流場(chǎng)的分布特點(diǎn),調(diào)整噴氨調(diào)節(jié)門開度,合理分布sCR入口噴氨量,盡可能減少局部區(qū)域噴氨量過(guò)量,降低氨逃逸率,減少硫酸氫銨生成。

(3)利用機(jī)組檢修時(shí)間,根據(jù)空預(yù)器蓄熱元件堵塞的嚴(yán)重程度,可將空預(yù)器高溫段、中溫段和冷端蓄熱元件全部吊出進(jìn)行解體,逐包逐片清洗,盡可能采用干刷清洗。蓄熱元件在回裝前進(jìn)行壓縮空氣吹掃和高溫?zé)煔夂娓?對(duì)破損或腐爛的蓄熱片進(jìn)行更換。

(4)對(duì)脫硝反應(yīng)器進(jìn)行煙氣旁路封堵,催化劑模塊進(jìn)行積灰清理并做透光檢查,對(duì)噴氨格柵和調(diào)節(jié)門進(jìn)行清理,保證噴氨流暢均勻,防止氨氣旁路導(dǎo)致空預(yù)器內(nèi)發(fā)生硫酸氫銨堵塞。

(5)對(duì)脫硝催化劑進(jìn)行定期性能分析和劣化趨勢(shì)分析,防止催化劑失效導(dǎo)致噴氨量增加。

(6)空預(yù)器需更換新的蓄熱元件時(shí),要充分考慮換熱效率和煙氣阻力之間的矛盾問(wèn)題,建議采用換熱效果好但煙氣阻力低的新型版型,若是采用大通道波形板,則可考慮通過(guò)高溫段和中溫段二合一的改造方法,補(bǔ)償換熱效果。

(7)可以考慮在空預(yù)器入口風(fēng)道增加暖風(fēng)器,提高空預(yù)器進(jìn)口綜合風(fēng)溫,緩解堵塞現(xiàn)象。

6結(jié)語(yǔ)

隨著火力發(fā)電機(jī)組超低排放改造工程的大面積鋪開,大部分電廠對(duì)空預(yù)器進(jìn)行了應(yīng)對(duì)脫硝的防堵灰改造,如換熱元件的重新計(jì)算選型、密封系統(tǒng)改造、ABs物理熱解方案改造、增加暖風(fēng)器改造、煙氣再循環(huán)改造等。本文以安慶電廠2×1000Mw超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組空預(yù)器物理熱解法防堵灰改造的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn),提出幾點(diǎn)措施,可以為行業(yè)內(nèi)遇到同樣問(wèn)題的電廠提供有效參考。

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為解決使用現(xiàn)有接裝紙分離裝置生產(chǎn)“視窗煙支”時(shí)出現(xiàn)的安裝調(diào)整難度大、耗時(shí)長(zhǎng)、穩(wěn)定性差,煙支接裝紙外觀質(zhì)量缺陷率高等問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種接裝紙三級(jí)分離和控制裝置。通過(guò)接裝紙初步分離、分離定位控制和最終定位輸送裝置模塊化設(shè)計(jì),且...

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構(gòu)建了機(jī)載電源特性測(cè)試系統(tǒng) , 包括硬件平臺(tái)和軟件平臺(tái):硬件平臺(tái)用于產(chǎn)生電源特性測(cè)試所需激勵(lì)信號(hào) , 軟件 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)電源特性測(cè)試架構(gòu)的 自動(dòng)切換和電源特性的數(shù)據(jù)采集;硬件平臺(tái)由APS15000線性功放 、LVA2500線...

關(guān)鍵字: 電源特性測(cè)試 測(cè)試切換 數(shù)據(jù)采集 自動(dòng)控制

作為業(yè)內(nèi)持續(xù)專注于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)芯片開發(fā)的廠商,Silicon Labs(芯科科技)自2021年剝離基礎(chǔ)設(shè)施與汽車(I&A)業(yè)務(wù)后,全力聚焦物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而隨著物聯(lián)網(wǎng)邁向全場(chǎng)景無(wú)縫連接與人工智能(AI)端側(cè)賦能的新階段,...

關(guān)鍵字: 芯科科技 IoT BLE AoA Sub-G AI

永磁同步電機(jī)具有高效節(jié)能 、低噪聲 、高功率密度等顯著優(yōu)點(diǎn) ,特別適用于新能源電動(dòng)汽車行業(yè) 。針對(duì)城市用輕型 低速電動(dòng)汽車的應(yīng)用 , 分析了一款內(nèi)置式永磁同步電機(jī)的設(shè)計(jì)方法及特點(diǎn) , 對(duì)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的基本性能及設(shè)計(jì)策略進(jìn)...

關(guān)鍵字: 永磁同步電機(jī) 新能源汽車 有限元計(jì)算 電機(jī)設(shè)計(jì) 內(nèi)置式

介紹了“W ”型鍋爐的燃燒特性 ,深度調(diào)峰過(guò)程中常見的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 。結(jié)合某電廠630 MW超臨界機(jī)組在200 MW負(fù) 荷深度調(diào)峰過(guò)程中給煤機(jī)斷煤引起的燃燒惡化工況 ,對(duì)燃燒惡化后的現(xiàn)象 、處理過(guò)程及原因進(jìn)行了全面分...

關(guān)鍵字: “W”型鍋爐 深度調(diào)峰 燃燒惡化 穩(wěn)燃措施

在地鐵供電系統(tǒng)中 ,直流牽引系統(tǒng)故障可能會(huì)導(dǎo)致地鐵列車失電 ,對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)造成嚴(yán)重影響 。地鐵出入場(chǎng)(段)線 的部分直流牽引供電設(shè)備處于露天環(huán)境 , 與正線隧道內(nèi)較為封閉的環(huán)境相比 , 易因外部環(huán)境影響 ,導(dǎo)致設(shè)備故障 。...

關(guān)鍵字: 出入段線 牽引直流開關(guān) 電流變化率保護(hù) 跳閘

在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中 , 無(wú)論是大電流 、高電壓 、快速運(yùn)行的電源開關(guān)系統(tǒng) , 還是高速電機(jī)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) , 電磁干擾的傳 播一直是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難點(diǎn) 。鑒于此 ,介紹了通過(guò)控制高速開關(guān)核心模塊PWM(脈寬調(diào)制)的展頻方式來(lái)減少E...

關(guān)鍵字: 電磁干擾(EMI) 脈寬調(diào)制(PWM) 展頻

水廠作為城市供水系統(tǒng)的重要組成部分 , 其電氣設(shè)計(jì)的合理性和高效性直接關(guān)系到整個(gè)供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性和經(jīng) 濟(jì)性 。鑒于此 ,從供配電系統(tǒng) 、設(shè)備選型 、電纜敷設(shè) 、節(jié)能措施及智慧化平臺(tái)等五個(gè)維度 , 結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范與工程實(shí)踐...

關(guān)鍵字: 水廠 電氣設(shè)計(jì) 供配電系統(tǒng) 智慧化平臺(tái)

由于負(fù)載的特殊性和運(yùn)行條件的復(fù)雜性 ,海上油氣平臺(tái)的電氣系統(tǒng)功率因數(shù)普遍較低 。這種低功率因數(shù)會(huì)對(duì)電力 系統(tǒng)造成一系列負(fù)面影響 , 包括電能損耗增加 、設(shè)備運(yùn)行效率降低及對(duì)平臺(tái)電力系統(tǒng)的沖擊 。鑒于此 , 結(jié)合具體項(xiàng)目案...

關(guān)鍵字: 油氣平臺(tái) 靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG) 功率因數(shù) 無(wú)功補(bǔ)償 改造案例

在電子制造領(lǐng)域,DFM(Design for Manufacturability,可制造性設(shè)計(jì))作為連接研發(fā)與量產(chǎn)的橋梁,通過(guò)在設(shè)計(jì)階段預(yù)判制造風(fēng)險(xiǎn),已成為提升產(chǎn)品良率、降低成本的核心工具。以手機(jī)攝像頭模組封裝工藝為例,...

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