1、系統(tǒng)方案設計
1.1、方案設計
本方案采用單片機為主設計測控電路。通過對DC-DC直流轉換器輸出電流進行監(jiān)測,通過鍵盤輸入輸出電流設定信號,通過單片機輸出PWM信號與LM358比較器形成比較電壓,電流反饋閉環(huán)電路,從而對LM2596芯片進行控制,控制buck電路的接通關斷,以保證DC-DC的變換。升壓部分直接由LM2577電路控制穩(wěn)壓其結構圖如圖1所示。
1.2、控制系統(tǒng)設計
采用LM2577和LM2596設計升壓電路和降壓電路。buck電路配合測控電路使用效果好,成本也很低,電路圖也容易焊接調試。利用單片機構成測控電路,使得我們能夠更加方便的使用鍵盤來控制轉換器輸出的電壓電流,通過主電路的反饋端來檢測電流并采樣從而調整PWM來達到控制輸出和過流保護的功能。單片機的測控電路更加簡單,所使用的元器件更少,控制更加方便,所以采用該方案。
1.2.1、升壓系統(tǒng)
DC-DC電池組放電情況下,以boost升壓電路為核心電路。精髓在于作為開關的LM2577芯片。該芯片工作時4、5引腳接通對L1電感充電,4、5引腳關閉電感L1緩慢為電容充電。通過4、5引腳的開通和關斷,使得輸出端升壓。同時2引腳是輸出反饋端,使得輸出電壓穩(wěn)定不發(fā)生變化,即起到穩(wěn)壓作用。
1.2.2、降壓系統(tǒng)
DC-DC轉換器為電池組充電情況下,是以buck降壓電路為核心電路。精髓在于作為電路開關的LM2596芯片。該電路工作時,2引腳打開對L2電感電容C充電儲能,2引腳關斷時電感與電容緩慢放電維持電壓。LM2596芯片4引腳穩(wěn)壓反饋輸入端,并通過電阻R4與R5分壓反饋給4引腳穩(wěn)定輸出電壓。通過采樣電阻檢測充電電流并通過LM358比較器采集并與飛思卡爾單片機產生的電流PWM信號進行比較,進而控制充電電流可調。
1.3、系統(tǒng)流程圖
如圖1、圖2所示。
3、測試方案與測試結果
3.1、測試方案
3.1.1、硬件調試
(1)測試輸入20V電壓在升壓模塊(帶負載),調節(jié)電位器使其輸出精確到30V。
(2)測試輸入30V直流電壓在降壓模塊中,并利用可調模擬電壓輸入電流PWM測試是否充電電流可調。
(3)輸出模擬短路狀態(tài)下,看是否均有保護電路的功能,當排除短路條件后系統(tǒng)是否能夠恢復充電功能。第四步,分別測試電池組充電和放電兩種狀態(tài)的輸出電壓電流。
3.1.2、軟件調試
(1)通過飛思卡爾單片機編寫AD功能程序,用5位半電壓表測試AD電壓值輸出數據。
(2)測試鍵盤功能,確保按鍵按下時,輸出數據準確、鍵盤功能可靠。
3.2、測試結果及分析
充電時效率:第一次96.6%,第二次96.1%,第三次96.8%。
放電時效率:第一次91.1%,第二次91.8%,第三次92.0%。
4、結果分析基本要求:接通S1、S2,斷開S3,將裝置設為充電模式。
(1)U2=30V條件下,實現對電池恒流充電。充電電流I1在1-2A范圍內步進可調,步進值不大于0.1A,電流控制精度不低于5%。
(2)設定I1=2A,調整直流穩(wěn)壓電源輸出電壓,使U2在24-36V范圍內變化時,要求充電電流I1的變化率不大于1%
(3)設定I1=2A,在U2=30V條件下,變換器的效率》=90%。
(4)測量并顯示充電電流I1,在I1=1-2A范圍內測量精度不低于2%。
發(fā)揮部分:
1)斷開S1、接通S2,將裝置設定為放點模式,保持U2=30±0.5V,此時變換器效率。
2)接通S1、S2,斷開S3,調整直流穩(wěn)壓電源輸出電壓,使Us在32-38V范圍內變化時,雙向DC-DC電路能夠自動轉換工作模式并保持U2=30±0.5V。
3)雙向DC-DC轉換器、測控電路與輔助電源三部分的總重量不大于500g。