引言
壓力釜可廣泛應用于石油化工、能源工業(yè)、科研和軍工等領域,而且可靠安全、性能穩(wěn)定的壓力釜受到市場的高度關注,這就對壓力釜每個部件的可靠性提出了很高的要求。高壓信號引出裝置是壓力釜中較為關鍵的部件,其作用是將釜體內部壓力采集并傳輸至釜體外,以便及時檢測和控制壓力釜的內部壓力。因此,高壓信號引出裝置的質量可靠性直接決定著壓力釜的質量可靠性。現有的高壓信號引出裝置在設計方面存在問題,使得其可靠性和成品率不高。從產品可靠性和經濟效益等方面考慮,研發(fā)新型可靠的高壓信號引出裝置顯得尤為重要。
1高壓信號引出裝置現狀
1.1高壓信號引出裝置的工作環(huán)境
根據壓力釜的設計要求,高壓信號引出裝置直徑尺寸為巾40?巾80,外部工作環(huán)境壓力為210MPa,溫度為200°C,高壓信號引出裝置內部元器件在220V電壓下工作。高壓信號引出裝置在高溫度、高壓強工況環(huán)境下實現連接和密封。
1.2高壓信號引出裝置的結構
高壓信號引出裝置的結構示意圖如圖1所示。它由接頭體、O型密封圈、芯柱、接線柱、導管等組成。其中,連接頭與芯柱采用氬弧焊焊接,接線柱與芯柱采用銀焊封接。高壓信號引出裝置左端通過螺紋和O型密封圈與壓力釜進行密封連接。
圖1高壓信號引出裝置結構示意圖
1.3存在的問題
原來的高壓信號引出裝置往往存在如下問題:
容易發(fā)生絕緣電線頭脫落和軋斷電線的現象。高壓信號引出裝置中有多個焊線柱,分別通過絕緣線與變壓器、絕緣骨架等相連。高壓信號引出裝置與壓力釜通過螺紋的相對轉動進行連接,使得焊接在焊線柱上的絕緣線發(fā)生扭轉,容易導致焊線頭扭斷脫落;絕緣線在連接前留有一定的富余量,在連接過程中,絕緣線容易被螺紋軋斷。
氬弧焊焊接部分密封可靠性不高。從生產的統計數據來看,氬弧焊密封焊接的成品率只有50%。
接線柱容易損壞,造成高壓信號引出裝置泄漏。接線柱是由薄壁陶瓷管與鉛絲通過高頻封接而成的,它與芯柱采用銀焊焊接實現密封。在儀器生產調試過程中,由于搬運、振動或人為因素容易造成陶瓷管破損或銀焊處的損壞,造成漏氣,導致整個高壓信號引出裝置報廢。
導管的密封性差。在高壓信號引出裝置調試過程中,導管反復受到高溫、高壓介質的沖擊,造成密封圈變形,導致導管泄漏,使高壓信號引出裝置報廢。從生產的統計數據來看,導管的成品率約有40%。
高壓信號引出裝置成品率較低。由于高壓信號引出裝置的密封性差,部件可靠性低,嚴重影響了高壓信號引出裝置的成品率。生產統計數據顯示,成品率只有20%?30%。
單件高壓信號引出裝置的成本較高。一方面芯柱的焊接屬于銀焊外協加工件,加工周期長、成本高;另一方面單個芯柱損壞后的不可修復性造成整個高壓信號引出裝置的整體報廢,加大了生產成本,延長了加工周期。
2新型高壓信號引出裝置的設計
對現有高壓信號引出裝置存在的問題進行分析可以得出,其可靠性低的主要原因是高壓信號引出裝置的密封性較差和零部件互換性差。為此,在高壓信號引出裝置的設計中采用互換性較高的密封塞和導管。其主要設計思想:一是采用標準密封塞替代銀焊焊接的陶瓷接線柱;二是采用可分離式芯柱結構解決芯柱和連接頭的相對轉動問題;三是采用新型可靠的導管和壓套;同時也優(yōu)化設計了套管結構。
通過以上方法,提高了密封接頭體的無故障性、耐久性和可維修性,從而確保高壓信號引出裝置的可靠性。
2.1密封塞的可靠,性實驗
密封塞的可靠性對高壓信號引出裝置,乃至整個壓力釜都具有重要作用。為了獲得高可靠性的密封塞,通過分析、比較現有市場上的密封塞產品,選取了一種技術資料數據適合壓力釜工況的密封塞,對該密封塞開展可靠性實驗(見表1~表3)。表1~表3是隨機抽取的30個密封塞樣品,以5個密封塞為l組,進行了6個批次的可靠性實驗。實驗分4個步驟:
在常溫常壓和200。。常壓條件下進行電絕緣性能實驗;
在裝有密封塞的密閉容器中充入210MPa的高溫導熱油,在常溫和200保溫1h后分別用不同的檢測試劑進行密封性檢測;
觀察密封塞經過高溫高壓后的外觀表象;
對經過高溫高壓后的密封塞再進行常溫常壓電絕緣性能實驗。
表1到表3所列是其實驗結果。
表1密封塞電絕緣性能實驗
分組編號 |
密封塞數量一 |
電絕緣常溫常壓 |
性能 20MC常壓 |
1 |
5 |
良好 |
良好 |
2 |
5 |
良好 |
良好 |
3 |
5 |
良好 |
良好 |
4 |
5 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
良好 |
良好 |
6 |
5 |
良好 |
良好 |
表2密封塞密封性能實驗 |
|||
分組編號 |
密封塞 密封性能檢測(210M |
a,高溫導熱油) |
|
數量 |
常溫 |
200C保溫1h后 |
|
1 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
2 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
3 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
4 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
5 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
6 |
5 |
無泄漏 |
無泄漏 |
表3高溫高壓后密封塞電絕緣性能實驗 |
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分組編號 |
密封塞數量 |
外觀檢查 |
電絕緣性能 |
常溫常壓 |
|||
1 |
5 |
^好 |
差 |
2 |
5 |
完好 |
差 |
3 |
5 |
完好 |
差 |
4 |
5 |
完好 |
良好 |
5 |
5 |
完好 |
良好 |
6 |
5 |
完好 |
良好 |
實驗結果表明:以高溫導熱油為實驗介質,在200。頃210MPa、保溫保壓1h后密封塞無泄漏;在常溫常壓、200°C常壓、高溫高壓實驗后,密封塞的絕緣膠外觀完好,電絕緣性能良好,合格率為100%。由此可以得出結論:密封塞能夠較好滿足高壓信號引出裝置工況。
2.2新型高溫信號引出裝置的可靠性設計
本文所研制的新型高壓信號引出裝置的結構如圖2所示。它由套管、O型密封圈、密封引線插頭、插座、密封塞、壓套、導管和密封墊等組成。
圖2中,套管是新型高壓信號引出裝置的主要零件,需要對其進行強度核算;套管底部容易形成應力集中,故在底部采用適當的內斜角結構,以減少應力集中。
本設計采用分離式芯柱結構,以避免芯柱與套管在密封連接過程中的相對靜止,同時也解決了高壓信號引出裝置和壓力釜在裝配和拆卸過程中的相對轉動問題,并可避免高壓信號引出裝置密封塞上的引線被扭斷脫落。O型圈密封方式也避免了原來的氬弧焊工藝,提高了整個裝置的可靠性,降低了工藝復雜性。
紫銅密封墊的使用保證了套管與壓力釜間密封的可靠性。
3實驗驗證
3.1高壓密封性實驗
將高壓信號引出裝置與壓力釜連接后,加熱至200。。并增壓至210MPa,進行高溫高壓實驗。實驗結果顯示:釜內壓力變化為零,密封性良好;新型高壓信號引出裝置外觀沒有變形和裂紋等現象。
3.2電絕緣,性能實驗
開展密封塞的電絕緣性能實驗。在200。。高溫條件下,以100個密封塞為樣件,進行200V的電絕緣檢測篩選,合格99件,合格率達到95%以上,符合壓力釜元器件選用標準。
4結語
新型高壓信號引出裝置解決了密封性差的問題,改善了連接過程中絕緣導線容易損壞的狀況,提高了產品的可靠性和成品率。而新材料、新產品的運用,則簡化了部件的加工工藝,縮短了生產周期,提高了生產效率,降低了生產成本。
20211023_6174293d442f8__一種新型高壓信號引出裝置的可靠性設計