燃煤摻燒技術(shù)對火力發(fā)電廠機(jī)組安全性的影響分析
引言
由于近年來電煤供應(yīng)緊張,價(jià)格波動(dòng)較大,各電廠為保證發(fā)電需要,不斷擴(kuò)大購煤渠道,造成入爐煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤種發(fā)生嚴(yán)重不匹配,嚴(yán)重影響鍋爐機(jī)組效率,還給鍋爐設(shè)備的正常運(yùn)行帶來不少負(fù)面影響。為解決困擾電廠煤源供應(yīng)多變且嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值的問題,各電廠通過探索配煤摻燒技術(shù),來確保鍋爐燃燒調(diào)整的穩(wěn)定性及運(yùn)行的安全性。
1入爐煤的摻燒技術(shù)條件及依據(jù)
某電廠現(xiàn)有2臺660Mw機(jī)組,鍋爐型號為DG2100/25.4一Ⅱ6型,每臺鍋爐配有6臺中速直吹式制粉系統(tǒng),前后墻分三層對沖燃燒布置。電廠根據(jù)斗輪機(jī)及葉輪的布置位置,把煤場劃分為1、2、3、4四個(gè)區(qū)域,根據(jù)入廠煤質(zhì)參數(shù)指標(biāo)不同,分區(qū)域存儲,并且通過對煤質(zhì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,在每個(gè)存儲區(qū)域都把來煤基本參數(shù)及數(shù)量等信息標(biāo)明,改變了盲目亂堆放的局面,為配煤摻燒打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
目前,電廠配有6臺磨煤機(jī),在磨煤機(jī)上煤時(shí)需充分考慮以下情況:
(1)由于純劣質(zhì)煤發(fā)熱量低,硬度大,磨煤機(jī)出粉量小,進(jìn)入爐膛后不利于著火,一般為保證鍋爐的燃燒穩(wěn)定,最好將此煤上到上層2臺磨煤機(jī)原煤倉。
(2)劣質(zhì)煤中存在大量的硬石塊,容易造成給煤機(jī)打滑,引起鍋爐火檢擺動(dòng)和爐膛滅火事故,因此對于4臺低負(fù)荷磨煤機(jī)上煤,建議市場煤與劣質(zhì)煤按1:1的比例混配。
(3)劣質(zhì)煤煤質(zhì)差、硬度大,相同負(fù)荷情況下,磨煤機(jī)損耗會(huì)增大,為保證正常負(fù)荷通常要增加給煤量及液壓油加載力,給設(shè)備安全性帶來影響。因此,6臺磨煤機(jī)不能同時(shí)全上劣質(zhì)煤或者混煤。
(4)機(jī)組為配合電網(wǎng)深度調(diào)峰要求,在低負(fù)荷時(shí),4臺磨煤機(jī)運(yùn)行。為防止造成鍋爐燃燒不穩(wěn)定,每臺磨煤量不能過少,過少容易造成磨煤機(jī)振動(dòng)及鍋爐燃燒不穩(wěn)定,因此除A磨煤機(jī)上純市場煤外,中間2臺磨煤機(jī)上混煤。
綜上所述,經(jīng)過近三年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),最上層2臺磨煤機(jī)上純劣質(zhì)煤,中間2臺磨煤機(jī)上市場煤與劣質(zhì)煤比例為1:1的混煤,下層2臺磨煤機(jī)A磨煤機(jī)上純市場煤,D磨煤機(jī)上市場煤與劣質(zhì)煤比例為1:1的混煤。然后根據(jù)鍋爐負(fù)荷情況、鍋爐燃燒情況等因素控制給煤機(jī)的下煤量,來實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)跟蹤,達(dá)到機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)共贏的目的。
2燃煤摻燒對機(jī)組的影響分析
2.1摻燒劣質(zhì)煤對鍋爐的影響
由于煤種問題,帶相同負(fù)荷需要煤量就會(huì)增加,造成排渣量及灰量增大,排渣量大增加了運(yùn)渣成本,電廠通過壓縮空氣輸灰管道來輸灰,灰量大會(huì)造成輸灰管道磨損及輸灰成本增加。
摻燒劣質(zhì)煤,灰分增大后,進(jìn)入空預(yù)器容易造成空預(yù)器堵灰,進(jìn)一步使空預(yù)器差壓增大,影響鍋爐效率。出現(xiàn)空預(yù)器差壓增大的情況,需適當(dāng)增加空預(yù)器吹灰次數(shù),同時(shí)減少進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽,這就降低了整個(gè)機(jī)組的效率。
燃燒劣質(zhì)煤,進(jìn)一步造成煙氣中灰分含量增大,使鍋爐受熱面表面受到灰的摩擦損耗增大,影響鍋爐的運(yùn)行安全。摻燒高硫分煤時(shí)也會(huì)影響鍋爐的安全,尤其是排煙溫度較低時(shí),在尾部煙道極易引起低溫腐蝕,嚴(yán)重的話會(huì)發(fā)生受熱面爆管。2.2摻燒劣質(zhì)煤對受熱面結(jié)焦的影響
鍋爐結(jié)焦有90%以上是由于煤質(zhì)變化引起的,因此為預(yù)防受熱面結(jié)渣,可考慮適當(dāng)摻燒不同的煤種,或者采用優(yōu)化的結(jié)渣預(yù)防措施。表1為西安熱工研究院推薦的預(yù)防鍋爐受熱面結(jié)渣的相關(guān)措施以及某電廠的實(shí)際執(zhí)行情況,實(shí)踐表明,采用優(yōu)化的結(jié)渣預(yù)防措施,結(jié)渣情況得到了明顯改善。
2.3摻燒劣質(zhì)煤對脫硝的影響
劣質(zhì)煤中氮氧化物含量大時(shí),為使排放指標(biāo)能達(dá)到環(huán)保要求,需增加噴氨量或降低負(fù)荷。噴氨量調(diào)整不合適,會(huì)造成氨逃逸量大,氨氣經(jīng)過脫硝裝置后進(jìn)入空預(yù)器,很容易在空預(yù)器處與灰分結(jié)合粘在一起,隨著運(yùn)行時(shí)間增長,造成空預(yù)器差壓增大,影響空預(yù)器效果及機(jī)組效率。
2.4摻燒劣質(zhì)煤對脫硫的影響
燃燒劣質(zhì)煤,煙氣中煙塵含量大,同時(shí)進(jìn)入脫硫主塔后與漿液混合,會(huì)造成漿液中含塵量大,使脫硫主塔前后差壓增大,煙氣流速降低,影響引風(fēng)機(jī)出力,降低機(jī)組效率。在劣質(zhì)煤出現(xiàn)硫分高的情況時(shí),尤其是當(dāng)機(jī)組處于高負(fù)荷時(shí),為保證脫硫出口指標(biāo)達(dá)標(biāo),漿液需求量會(huì)增大,這就增加了漿液生產(chǎn)成本。
2.5摻燒劣質(zhì)煤對輸煤的影響
摻燒劣質(zhì)煤,相同負(fù)荷所需煤量增大,輸煤專業(yè)上煤工作量加大,且上煤時(shí)間增長,設(shè)備運(yùn)行周期加長,會(huì)影響機(jī)組廠用電率。
3燃燒劣質(zhì)煤所采取的應(yīng)對措施
該電廠自開始混煤摻燒以來,已消耗劣質(zhì)煤324萬t,摻燒比例達(dá)到60%,大大降低了電廠采煤成本。從燃燒的情況和經(jīng)濟(jì)參數(shù)分析,摻燒情況良好,飛灰可燃物含量平均為1.67%,爐渣可燃物含量為4.5%。同時(shí),也改變了因煤質(zhì)差而限負(fù)荷的現(xiàn)象,保證了脫硫、脫硝等環(huán)保指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
根據(jù)幾年來的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了燃燒劣質(zhì)煤所應(yīng)采取的應(yīng)對措施,具體如下:
(1)降低一次風(fēng)速,保證燃燒器出口煤粉著火穩(wěn)定。
(2)維持較低的爐膛負(fù)壓,保證煤粉充分燃燒。
(3)增加吹灰次數(shù),根據(jù)鍋爐受熱面壁溫、排煙溫度、空預(yù)器差壓等因素綜合判斷。
(4)保證合適的空氣動(dòng)力場,做好空氣動(dòng)力場試驗(yàn),保證每臺磨煤機(jī)燃燒器出口風(fēng)量均勻。
(5)結(jié)合煤種選擇合適的煤粉細(xì)度。
(6)所有磨煤機(jī)出口粉管安裝一次風(fēng)速測點(diǎn),利于調(diào)整一次風(fēng)速。
(7)根據(jù)實(shí)際燃燒情況及不同的煤種、負(fù)荷,選擇合適的氧量。
(8)合理配風(fēng),調(diào)整燃燒,減少煙溫?zé)崞睢?
(9)根據(jù)燃燒情況,隨著運(yùn)行逐步優(yōu)化吹灰方案。
(10)盡量提高給水溫度。
(11)防止長期超負(fù)荷運(yùn)行,尤其是煤質(zhì)變化較大時(shí)。
(12)結(jié)合實(shí)際情況,合理調(diào)節(jié)燃盡風(fēng)與各個(gè)燃燒器出口風(fēng)量比。
(13)結(jié)合負(fù)荷實(shí)際情況來調(diào)節(jié)干式除渣底部冷卻風(fēng)。
(14)加強(qiáng)吹灰器的管理,保證較高的吹灰器投運(yùn)率。
(15)根據(jù)實(shí)際情況,控制磨煤機(jī)出口溫度,合理選擇一次風(fēng)壓。
(16)根據(jù)煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果,積極聯(lián)系輸煤、配煤。
4結(jié)語
面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力及電煤供應(yīng)緊張形勢,通過精確配煤摻燒,大大拓寬電廠的煤源,緩解電廠煤源緊張的問題,極大地降低了電煤的采購成本,為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。2016年以來,該電廠通過混煤摻燒,在確保機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的同時(shí),也保證了各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo),取得了良好的效果,為企業(yè)降耗增效做出了巨大貢獻(xiàn)。