某廠主要煉油裝置采用加拿大進(jìn)口的無刷勵磁高壓同步電動機(jī)。下圖是煉廠4kV,60Hz,765HP氫壓機(jī)縮機(jī)用電動機(jī)的勵磁電路圖。
1、工作原理如下:圖中虛線框內(nèi)為旋轉(zhuǎn)部分。在同步電動機(jī)主軸上安裝一臺三相交流勵磁發(fā)電機(jī),該勵磁發(fā)電機(jī)的定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組與一般交流發(fā)電機(jī)相比是反裝的,即定子勵磁,轉(zhuǎn)子發(fā)電。定子勵磁繞組JLQ,由120V,60Hz電源經(jīng)調(diào)壓器TY調(diào)壓,再由硅整流器1ZL整流后供給直流勵磁電源,與主軸一起旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子繞組JF發(fā)出三相交流電,該三相交流電經(jīng)硅整流管1D~6D整流后供給同步電動機(jī)轉(zhuǎn)子繞組LQ勵磁電流。調(diào)節(jié)交流發(fā)電機(jī)定子勵磁繞組JLQ的勵磁電流,就可使勵磁發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子所發(fā)出的三相交流電壓得到調(diào)整,從而改變同步電動機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁繞組LQ的勵磁電流。同步電動機(jī)起動或停車時的滅磁環(huán)節(jié)和同步電動機(jī)的投勵環(huán)節(jié)都安裝在轉(zhuǎn)子上,均在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下工作。這種由勵磁發(fā)電機(jī)從轉(zhuǎn)子發(fā)電,整流器在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下進(jìn)行整流供給同步電動機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁的方式,就不再需要有靜止部分和轉(zhuǎn)動部分之間的相互接觸導(dǎo)電,完全省去了電刷和滑環(huán)的接觸。
2、故障現(xiàn)象:在一次正常停機(jī)后,再啟動時發(fā)現(xiàn)該機(jī)空載電流由原來的20A增大到50A(額定電流是78A),稍加負(fù)載后,電流即緩慢上升,幾秒鐘后,因過電流而保護(hù)停機(jī),檢查負(fù)荷無問題,高壓柜控制正常,增大JLQ勵磁繞組勵磁電流時,電機(jī)定子電流減小。
3、故障分析處理:因電機(jī)能正常啟動,說明電機(jī)控制回路基本正常,問題可能出在勵磁回路,根據(jù)同步電動機(jī)的特性。如果在欠勵區(qū),勵磁電流增加,電機(jī)定子電流減小,由上述現(xiàn)象,得到電機(jī)工作在欠勵狀態(tài),但測量JLQ勵磁線圈電流,卻為正常值5A,所以問題可能在旋轉(zhuǎn)整流器上。
處理過程簡述如下:
3.1、該機(jī)功率因數(shù)表已壞,為了確定是否勵磁有故障,啟動后從60Hz電源(變頻發(fā)電機(jī))出線得知有功增加0.1MW,無功增加0.3MVAR,同步機(jī)JLQ繞組勵磁電流增大至額定值時,勵磁發(fā)電機(jī)工作基本正常。
3.2、打開電機(jī)蓋,檢查電機(jī)各繞組無變色、霉斷等現(xiàn)象,檢查無刷勵磁部分,發(fā)現(xiàn)其穩(wěn)壓管1WY損壞,另一個引線松動,更換后再啟動,故障仍未消除。
3.3、停車馬上檢查各部分發(fā)熱情況,發(fā)現(xiàn)可控硅2KGZ發(fā)熱稍大,拆開勵磁發(fā)電機(jī)出線和主勵磁引線,測量各元件,發(fā)現(xiàn)2KGZ損壞,引起勵磁發(fā)電機(jī)一相短路,產(chǎn)生欠勵導(dǎo)致電磁轉(zhuǎn)矩太小不能牽入同步。
3.4、該可控硅型號為GRWQ59,因無備件,且本地市場無該件購買,決定采用外形尺寸差不多的500A/2KV國產(chǎn)單向可控硅代用,更換后,運(yùn)行正常。
4、小結(jié)
無刷勵磁裝置,因工作時不能檢查其電壓、波形等參數(shù),檢查故障較為麻煩,只能從外部參數(shù)確定大概范圍,再用靜態(tài)測量的方法,檢查其故障點(diǎn)。從該機(jī)故障的情況看,是因?yàn)榉€(wěn)壓管損壞,啟動時可控硅不導(dǎo)通,主轉(zhuǎn)子開路過電壓無法消除,引起可控硅2KG2擊穿短路,由于可控硅擊穿后,由原理圖看出將會引起勵磁發(fā)電機(jī)JF一相短路造成主勵磁電流不足,引起本故障。為防止電機(jī)工件因環(huán)境不太好造成銹蝕而引起其它故障,所以本次檢修后,在整流器表面刷上一層絕緣漆,以保護(hù)這些元件免受環(huán)境不良而損壞。
同步電動機(jī)的故障分析與處理方法同步電動機(jī)的故障分析、處理方法如表所示。
表 同步電動機(jī)的故障分析與處理方法