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[導(dǎo)讀]闡述了催化還原SCR脫硝反應(yīng)基本原理 ,分析了氨逃逸導(dǎo)致空預(yù)器堵灰的原因 。針對(duì)SCR系統(tǒng)氨逃逸率高及由此引 發(fā)的空預(yù)器堵灰的影響因素 , 結(jié)合電廠機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況 ,提出降低氨逃逸率及防止空預(yù)器堵灰的措施 , 可為燃煤電廠達(dá)到越 來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保要求提供參考。

0引言

近年來(lái),隨著國(guó)家工業(yè)的快速發(fā)展,環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)峻,因而國(guó)家對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求越來(lái)越高。大多數(shù)燃煤電廠采用選擇性催化還原(SCR)加爐內(nèi)低氮燃燒相結(jié)合的脫硝技術(shù)路線。為達(dá)到環(huán)保政策要求,在實(shí)際生產(chǎn)中,常通過(guò)大量噴氨使脫硝效率達(dá)到目標(biāo)值,這造成了大量氨逃逸,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器堵塞更加嚴(yán)重,并由此引發(fā)一系列經(jīng)濟(jì)和安全問(wèn)題。本文通過(guò)闡述空預(yù)器堵塞危害及氨逃逸率高堵塞空預(yù)器機(jī)理,討論控制氨逃逸及防止空預(yù)器堵塞的方法、措施,可為燃煤電廠在實(shí)際生產(chǎn)中環(huán)保參數(shù)的調(diào)整做參考。

1SCR脫硝反應(yīng)原理

1.1 反應(yīng)原理

在SCR脫硝過(guò)程中,還原劑NH3與煙氣中NOx的主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O(1)

6NO+4NH3=5N2+6H2O (2)

2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O(3)

6NO2+8NH3=7N2+12H2O(4)

煙氣中90%~95%是NO,以(1)為主要反應(yīng)式。理論上NH3與NO的摩爾比為1:1,但在實(shí)際反應(yīng)過(guò)程中,受反應(yīng)條件限制及其他影響,SCR脫硝效率一般為95%,如圖1所示[1]

燃煤鍋爐脫硝氨逃逸率對(duì)空預(yù)器的影響分析及應(yīng)對(duì)措施

為保證脫硝效率,設(shè)計(jì)的噴氨量通常會(huì)大于理論值。當(dāng)實(shí)際噴氨量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值時(shí),將導(dǎo)致部分氨在反應(yīng)器中未反應(yīng)充分,形成氨逃逸。

1.2 影響氨逃逸率原因

1)每只噴槍噴氨流量分布不均。積灰、堵塞等導(dǎo)致噴嘴通流面積變小,使噴氨濃度不均勻,高濃度區(qū)域不僅反應(yīng)完全還有富裕的氨,則造成氨逃逸。

2)脫硝入口煙氣流速不均勻。鍋爐長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,煙氣中飛灰磨損煙道導(dǎo)流板,煙道不規(guī)則處積灰,使煙道空間變窄,煙氣流量過(guò)大等使煙氣流向、流速均發(fā)生改變。煙氣中存在氨局部分布不均,影響氨氮反應(yīng)。

3)原煙氣溫度不適宜。原煙氣溫度太高、太低都會(huì)減弱氨氮反應(yīng)效果,使氨逃逸率升高。原煙氣溫度太低會(huì)降低氨氮反應(yīng)速率,造成大量氨逃逸,溫度太高又生成額外的NO。

4)催化劑性能老化、失效。局部發(fā)生堵塞、失效,使催化效率不均衡,降低整體脫硝效率。為控制煙囪出口NOx,就只能大量噴氨,這又導(dǎo)致很高的氨逃逸率。

5)稀釋風(fēng)量偏小。氨空混合器中混合差,經(jīng)噴嘴噴出后與煙氣混合不充分,未反應(yīng)的氨逃逸。

6)氨水配比不科學(xué)。配置氨水過(guò)程中缺乏科學(xué)依據(jù),配置濃度不受控。配置高濃度氨水,脫硝效率大幅波動(dòng),導(dǎo)致噴氨調(diào)門(mén)大開(kāi)大關(guān),調(diào)解性能差,加劇氨逃逸。

7)測(cè)量、控制系統(tǒng)不完善。測(cè)量誤差大,噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)差,反應(yīng)滯后導(dǎo)致氨逃逸率高。

8)機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng)時(shí),爐內(nèi)燃燒調(diào)整過(guò)程會(huì)造成煙氣中NOx含量大幅波動(dòng),為使出口NOx排放在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),對(duì)噴氨量進(jìn)行大幅調(diào)整,調(diào)整過(guò)程中造成大量氨逃逸。

1.3 以某電廠6號(hào)機(jī)組為例

由圖2可以看出,煙囪出口NOx、氨逃逸率跟隨機(jī)組負(fù)荷變化波動(dòng)很大,負(fù)荷變化引起的風(fēng)量、氧量、煙氣流量變化進(jìn)而引起脫硝進(jìn)口NOx的生成量變化,再加上噴氨調(diào)節(jié)有一定的滯后性,導(dǎo)致過(guò)量噴氨,引起氨逃逸率升高。

燃煤鍋爐脫硝氨逃逸率對(duì)空預(yù)器的影響分析及應(yīng)對(duì)措施

2氨逃逸率高堵塞空預(yù)器機(jī)理

2.1堵塞空預(yù)器機(jī)理

空氣預(yù)熱器處在電除塵器與省煤器之間,進(jìn)入空氣預(yù)熱器的煙氣未經(jīng)過(guò)任何除塵處理,容克式空氣預(yù)熱器由于結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)部蓄熱元件間孔隙率較小的特點(diǎn),極易發(fā)生大顆?;曳值淖匀焕鄯e,形成堵灰。當(dāng)酸露點(diǎn)溫度高于空預(yù)器冷端蓄熱元件金屬的平均溫度時(shí),空預(yù)器冷端處飛灰沉積率最大,酸凝結(jié)率也達(dá)到最大。

目前,一般認(rèn)為國(guó)內(nèi)燃煤電廠形成空預(yù)器堵塞的酸露點(diǎn)溫度在80~120℃。隨著SCR脫硝系統(tǒng)的投運(yùn),在控制煙氣中NOx排放的同時(shí),燃燒生成的SO2在SCR系統(tǒng)中催化劑作用下進(jìn)一步氧化生成SO3,煙氣中SO2 向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,加速了煙氣中SO3與逃逸的氨氣發(fā)生反應(yīng)生成NH4HSO4。即SCR脫硝系統(tǒng)又發(fā)生了副反應(yīng),方程式為:2SO2+O2=2SO3;NH3+SO3+H2O=NH4HSO4[2]。

SCR脫硝系統(tǒng)發(fā)生副反應(yīng)的同時(shí),煙氣中的NH3和SO3含量增加,使煙氣中的酸露點(diǎn)溫度隨之升高。

NH4HSO4的形成溫度受NH3和SO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)乘積的影響,規(guī)律如圖3所示[1]。

燃煤鍋爐脫硝氨逃逸率對(duì)空預(yù)器的影響分析及應(yīng)對(duì)措施

由圖3可以看出,NH3和SO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)乘積越大,NH4HSO4的形成溫度越高。

NH4HSO4的露點(diǎn)在常規(guī)條件下是147℃ ,其凝結(jié)物具有很大的黏性,并且酸性為中度,處于液態(tài)的NH4HSO4非常容易沾染灰分,采用常規(guī)蒸汽吹灰及常規(guī)水沖洗方式很難清除,所以加快了空預(yù)器的堵灰速率。由于空預(yù)器的堵灰和低溫腐蝕是互相促進(jìn)的,空預(yù)器堵灰可加速煙氣中硫酸蒸汽的凝結(jié),加劇空氣預(yù)熱器的酸腐蝕和堵灰,致使空預(yù)器換熱元件嚴(yán)重?fù)p壞。

2.2 以某電廠6號(hào)機(jī)組為例

由圖4可以看出,脫硝氨逃逸率高會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器煙氣差壓緩慢上升。

燃煤鍋爐脫硝氨逃逸率對(duì)空預(yù)器的影響分析及應(yīng)對(duì)措施

2.3 空預(yù)器堵塞危害

1)風(fēng)機(jī)電耗量上升,風(fēng)機(jī)運(yùn)行極易進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū),從而出現(xiàn)失速、喘振、一次風(fēng)壓周期性大幅波動(dòng)等危險(xiǎn)工況。嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)、送/引風(fēng)機(jī)發(fā)生跳閘,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。

2)空預(yù)器差壓大,引風(fēng)機(jī)出力不足,機(jī)組帶負(fù)荷能力下降,機(jī)組頻繁降出力運(yùn)行。

3)排煙阻力變大、溫度升高??疹A(yù)器熱風(fēng)出口風(fēng)溫降低,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增加,差壓增大,漏風(fēng)增加,鍋爐效率降低。

4)一/二次風(fēng)風(fēng)壓升高、爐膛負(fù)壓劇烈擺動(dòng),影響燃燒安全,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成機(jī)組非停。

5)加劇空預(yù)器的磨損和腐蝕,縮短設(shè)備壽命;增加風(fēng)機(jī)等設(shè)備的損壞風(fēng)險(xiǎn),增加維修成本和停機(jī)時(shí)間。

3 降低氨逃逸率及預(yù)防空預(yù)器堵灰的控制策略

3.1 降低氨逃逸率控制策略

1)對(duì)精準(zhǔn)噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)調(diào)節(jié)線性進(jìn)行優(yōu)化。

2)對(duì)精準(zhǔn)噴氨各分支管道定期吹掃時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化,保證噴氨管道不堵塞。

3)根據(jù)負(fù)荷的波動(dòng)情況以及煙囪出口NOx小時(shí)均 值,結(jié)合當(dāng)?shù)卣h(huán)保政策要求,在保證環(huán)保參數(shù)不超限的前提下,盡可能提升煙囪出口NOx小時(shí)均值設(shè)定值。小時(shí)均值設(shè)置不要長(zhǎng)時(shí)間偏低,要做到及時(shí)調(diào)整。

4)在保證燃煤經(jīng)濟(jì)性的前提下,考慮合理的燃煤配比,在低負(fù)荷時(shí)盡可能保留三臺(tái)磨運(yùn)行,在負(fù)荷允許的條件下,盡可能停運(yùn)最下層磨。

5)低負(fù)荷時(shí),低氮燃燒區(qū)的SOFA風(fēng)門(mén)、COFA風(fēng)門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)度值偏低,通過(guò)加大偏置值使風(fēng)門(mén)盡可能開(kāi)大。

6)對(duì)機(jī)組協(xié)調(diào)進(jìn)行優(yōu)化,特別是優(yōu)化氧量曲線,現(xiàn)狀是升負(fù)荷時(shí),氧量自動(dòng)情況下氧量偏高較多。負(fù)荷波動(dòng)較大時(shí),在保證中間點(diǎn)、氣溫允許情況下,盡可能調(diào)整風(fēng)量,氧量不宜過(guò)高。

3.2 預(yù)防空預(yù)器堵灰控制策略

1)提高空預(yù)熱器受熱面的壁溫,減少硫酸氫銨

和稀硫酸原因引起的空預(yù)熱器堵灰。多采用熱風(fēng)再循環(huán)或增加暖風(fēng)器的方法提高空預(yù)熱器壁溫,也可增加空氣預(yù)熱器分倉(cāng)集中加熱空預(yù)熱器冷端蓄熱元件[3]。

2)減少SO3 的生成量:煙氣中過(guò)剩氧會(huì)增大SO3生成量,因此,為防止低溫腐蝕,應(yīng)盡可能采用較低的過(guò)量空氣系數(shù),減少煙道漏風(fēng),以降低火焰中氧原子的濃度,抑制SO3的生成。

3)每次啟停機(jī)組時(shí),啟磨煤機(jī)前確保二次風(fēng)溫大于200℃ ,入爐煤宜具有較高揮發(fā)分,以減少初期爐內(nèi)不完全燃燒,減輕空預(yù)器堵灰風(fēng)險(xiǎn)。

4)及時(shí)消除省煤器輸灰系統(tǒng)缺陷,保證投運(yùn)率。

5)空預(yù)器定期吹灰且蒸汽疏水要充分。

6)在鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,啟動(dòng)前4~8 h啟動(dòng)稀釋風(fēng)機(jī)。機(jī)組運(yùn)行期間,不允許停運(yùn)稀釋風(fēng)機(jī)。機(jī)組停運(yùn)過(guò)程中,引風(fēng)機(jī)停運(yùn)后4~8 h后再停運(yùn)稀釋風(fēng)機(jī),防止飛灰堵塞噴嘴[3]

4 結(jié)束語(yǔ)

氨逃逸高導(dǎo)致空預(yù)器堵塞問(wèn)題嚴(yán)重影響燃煤電廠的安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保運(yùn)行。本文通過(guò)對(duì)氨逃逸原因及其對(duì)空預(yù)器危害的分析,有針對(duì)性地提出了解決方案和措施。在實(shí)際運(yùn)行中,可對(duì)脫硝入口NOx濃度、空預(yù)器差壓、氨逃逸率加強(qiáng)監(jiān)視,進(jìn)行燃燒調(diào)整、脫硝噴氨優(yōu)化等試驗(yàn),利用檢修期間對(duì)SCR設(shè)備、空預(yù)器系統(tǒng)進(jìn)行檢查、檢修,保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行。在實(shí)際應(yīng)用中,燃煤電廠應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,綜合采取有效的控制策略。

[參考文獻(xiàn)]

[1]楊勇平,陸強(qiáng).選擇性催化還原煙氣脫硝催化劑及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2021.

[2] 應(yīng)靜良.電站鍋爐空氣預(yù)熱器[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

[3] 馬寧,馬彪,葉斌,等.某電廠空預(yù)器風(fēng)量分切防堵灰改造技術(shù)研究及應(yīng)用[J].能源科技,2024,22(3):40-43.

《機(jī)電信息》2025年第11期第3篇

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