Simotion D在制基礎(chǔ)蓋設(shè)備上的應(yīng)用研究
引言
現(xiàn)時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)中使用的易拉蓋設(shè)備大部分都是從國(guó)外引進(jìn),核心技術(shù)一直由歐美控制,而且不能擁有自己的技術(shù)圖紙和參數(shù),在軟硬件維護(hù)上十分困難,需要依賴(lài)原設(shè)備廠家的技術(shù)支持,無(wú)論在時(shí)間響應(yīng)上還是維護(hù)費(fèi)用上都要付出不菲的代價(jià)。
如上所說(shuō),國(guó)內(nèi)某制蓋企業(yè)的基礎(chǔ)蓋harr沖床生產(chǎn)線(xiàn),由于生產(chǎn)線(xiàn)已使用十多年,故障點(diǎn)非常多,維修費(fèi)用十分昂貴,客戶(hù)要求將其升級(jí),以便延長(zhǎng)使用壽命并方便維護(hù)。
項(xiàng)目的工藝
原工藝:片材由真空吸盤(pán)一張一張吸起,通過(guò)輸送帶輸送到工作區(qū)域,由機(jī)械手抓取片材送入沖壓模具下,沖頭落下沖壓片材完成一次沖壓,等沖頭抬起一定角度,兩排模具中間的高壓氣嘴吹氣,使基礎(chǔ)蓋飛入出蓋盒,再由嵌入其內(nèi)部的輸送帶送入下一個(gè)工位。同時(shí)機(jī)械手將片材送入一個(gè)步距等待下一次沖壓,直到一張片沖完再取另一張片。
由機(jī)械手取片材的效率并不高,并且機(jī)械手的檢測(cè)點(diǎn)很多,使整個(gè)系統(tǒng)的故障頻發(fā),如果使用伺服系統(tǒng)送片,其優(yōu)越的精度控制和動(dòng)態(tài)特性必然能將設(shè)備效率提升,并大大減少了中間環(huán)節(jié)的故障點(diǎn)。
送片工藝改成:片材有輸送帶送到工作區(qū)域,由精定位電機(jī)精確定位到距離沖頭的某個(gè)位置,前壓輥壓下,定位電機(jī)退回等待下一張片材。前送料輥將片材安一定步距逐步送到模具下方完成前部分的沖壓,到達(dá)中間由后壓輥壓下完成前后送料輥的交接,并由后送料輥完成剩下的沖壓,前送料輥繼續(xù)輸送下一張片。前后兩張片的間距1~2個(gè)沖壓步距。沖壓部分工藝示意圖如圖1所示。
控制系統(tǒng)構(gòu)成
該沖床送料速度及定位精度對(duì)沖壓效率影響極大,所以對(duì)控制系統(tǒng)的要求較高。simotion d435作為西門(mén)子新型的運(yùn)動(dòng)控制器,其集成了plc和sinamics s120的功能,cpu處理速度較快,能高速處理所有軸定位及外部plc動(dòng)作,是本項(xiàng)目的首選控制系統(tǒng)。
系統(tǒng)包括,一臺(tái)d435、3個(gè)ift6伺服電機(jī)、1個(gè)1ph7主軸伺服電機(jī)、1個(gè)tm17作快速i/o、多點(diǎn)et200接口模塊、1個(gè)絕對(duì)式角度編碼器、1臺(tái)op170b人機(jī)界面。
在選驅(qū)動(dòng)方面,我們選用sinamics ac/ac cua31與pm340的組合,可節(jié)省部分硬件的成本。
simotion d435擁有便捷的連接方式也是選擇的一個(gè)因素:
(1)d435、cua31和tm17通過(guò)drive-cliq非常方便地連接。
(2)op170b通過(guò)mpi與d435連接,能時(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況。
(3)沖頭角度編碼器通過(guò)profibus與d435連接,將沖頭的角度同步傳輸給控制器,使控制器較快的讀取角度信息,確保了其它動(dòng)作的同步。
系統(tǒng)電氣控制示意圖如圖2所示。
圖1 沖壓部分工藝示意圖
圖2 系統(tǒng)電氣控制示意圖
系統(tǒng)完成的功能
本系統(tǒng)主要部分是沖頭控制,位置編碼器檢測(cè)沖頭的位置,確保了其它輔助動(dòng)作在時(shí)間上能與沖頭位置同步。
系統(tǒng)具體完成的功能如下:
(1)手/自動(dòng)添原料:原料片材快使用完無(wú)需停沖床,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)添加原料,自動(dòng)調(diào)節(jié)原料高度。
(2)沖頭同步檢測(cè):沖頭同步安裝外部絕對(duì)式編碼器,完成沖頭位置的檢測(cè),確保停止時(shí)沖頭停在最上端(±30°)及在適當(dāng)?shù)臎_頭位置吹氣、送片,保證沖壓的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
(3)送片精準(zhǔn)快速:我們?cè)谥朴喐脑旆桨笗r(shí)從片材的定位速度和精度考慮,使用3個(gè)伺服電機(jī)完成片材的輸送。
初定位:第一軸(z軸)將片材精定位到?jīng)_床,保證片材進(jìn)入沖床時(shí)的定位精度。并且送片步距可參數(shù)設(shè)定。
單步送片:由第二軸(x軸)完成片材前部分的精準(zhǔn)沖壓,第三軸(y軸)完成片材后部分的精準(zhǔn)沖壓及退料。通過(guò)沖頭位置編碼器讀取沖頭已經(jīng)離開(kāi)最低點(diǎn),到達(dá)一個(gè)送片理想位置,此時(shí)伺服迅速以10000.0mm/s2加速到2500rpm并定位等待下一次的沖壓。ift6伺服電機(jī)的高響應(yīng)完全能滿(mǎn)足高速的啟停并能很好的保證精度。如圖3例狀態(tài):
(4)沖壓速度可調(diào):通過(guò)控制主軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)沖壓的速度。
(5)出蓋快速檢測(cè):我們配置的tm17用于快速i/o檢測(cè),其較高的靈敏度能快速的檢測(cè)出“塞蓋、失蓋”,確保設(shè)備正常安全地運(yùn)行,較好的保護(hù)模具。
(6)工藝參數(shù)可調(diào):在人機(jī)界面hmi上可設(shè)定工藝參數(shù)。
停主軸可調(diào)下列參數(shù):
圖3 例狀態(tài)
v模具數(shù)量:10模或14模。
v沖壓速度:120~200次/分。
沖壓的過(guò)程中可調(diào)參數(shù):
v片材初步精準(zhǔn)定位移動(dòng)距離。
v每次沖壓步距(并且前后輥分開(kāi)調(diào)節(jié),以免前后輥由于制作誤差使送片步距前后不相等)。
v壓輥動(dòng)作延時(shí)時(shí)間。
(7)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量:人機(jī)界面hmi上可顯示產(chǎn)量,并可手動(dòng)清除。
(8)維護(hù)診斷簡(jiǎn)單:hmi能顯示全部系統(tǒng)故障信息,對(duì)照診斷表可迅速判斷故障點(diǎn)。
(9)設(shè)備運(yùn)行安全:在液壓、氣壓壓力過(guò)低及離合器溫度較高時(shí),系統(tǒng)將迅速停止沖床,并顯示報(bào)警信息,等待處理故障。
應(yīng)用心得
系統(tǒng)通過(guò)simotion scout能十分方便的進(jìn)行硬件配置,scout包含多種格式的編程軟件,工程師無(wú)需額外培訓(xùn),只要擁有plc編程經(jīng)驗(yàn)就能很快上手,編程十分方便。
結(jié)束語(yǔ)
設(shè)備正常投入生產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行一直很正常,無(wú)重大故障,偶爾外圍小故障都能保證現(xiàn)場(chǎng)操作人員在5分鐘內(nèi)排除,能做到空沖次數(shù)1-2次,大大提升了設(shè)備產(chǎn)能。也驗(yàn)證了simotion d435在制易拉蓋基礎(chǔ)蓋設(shè)備上是能勝任的。