基于LLC諧振的LED驅(qū)動電源設計
摘要:針對大功率LED路燈照明應用,使用諧振拓撲結構解決驅(qū)動電源的效率問題。驅(qū)動電路前級采用臨界電流模式(BCM)下的升壓(Boost)拓撲實現(xiàn)AC/DC變換和PFC功能,后級采用LLC半橋拓撲構建DC/DC恒流源。兩級結構能充分利用Boost和LLC的高效率特性,從而使整體效率較高。介紹了電路工作原理和基本結構,詳細討論了主要磁芯元件的設計方法。在此基礎上制作了樣機,實驗結果表明,采用諧振拓撲的兩級結構降低了開關損耗,可以高效率的驅(qū)動LED路燈。
關鍵詞:驅(qū)動電源;發(fā)光二極管;高效率
1 引言
LED驅(qū)動電源效率的要求正在不斷提高,傳統(tǒng)的標準(或硬開關)反激式拓撲和雙開關正激拓撲已經(jīng)逐漸被諧振或準諧振拓撲所取代。
電感、電感、電容(LLC)三元件諧振變換器可實現(xiàn)全功率范圍內(nèi)主開關管零電壓開關,次級整流二極管零電流開關,極大地降低了電路開關損耗,從而成為解決電源效率問題極具潛力的方案。此處應用LLC諧振半橋拓撲作為DC/DC變換,結合前級Boost模式的AC/DC電路,開發(fā)了一種大功率,高效率的LED驅(qū)動電源。
2 原理介紹
電路采取PFC+LLC半橋的兩級變換方案,其中PFC電路除了控制諧波外還具有電壓調(diào)整功能,以便于控制諧振部分的頻率變化范圍,LLC半橋采用開關恒流源設計方案,即反饋控制中引入電流環(huán),相比其他恒壓電源+恒流模塊的方式具有更好的效率表現(xiàn)。驅(qū)動電源結構如圖1所示。
PFC預調(diào)節(jié)器以Boost拓撲實現(xiàn),在BCM模式下,以L6562作為控制器。BCM Boost的一大優(yōu)勢是,能夠在下一個開關周期開始之前感測Boo st電感的去磁,使開關管零電流導通。后級LLC半橋諧振變換器的原理示意圖如圖2所示。由4部分構成:①方波發(fā)生部分,其作用是將輸入的直流電壓斬波為方波;②諧振網(wǎng)絡部分,提供一個隨頻率可調(diào)的電壓增益,同時得到諧振電流和電壓的相位差保證開關管ZVS的實現(xiàn);③理想變壓器部分實現(xiàn)電壓變比的作用;④輸出整流部分得到直流功率輸出。
LLC諧振半橋的控制芯片采用FSFR2100集成控制芯片,該芯片內(nèi)置高壓MOSFET,反饋端RT通過鏡像電流源調(diào)整開關頻率來調(diào)整諧振網(wǎng)絡輸出電壓。此外FSFR2100芯片自帶過溫、過壓保護,并且可以通過設置RT端電阻來限制開關頻率范圍,從而確保整個電路的可靠性。
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3 主要磁性元件設計
3.1 PFC部分電感的設計
工作在恒定導通時間模式下,電感L與開關頻率關系為:
式中:Uin_ms為輸入電壓有效值;Uo為PFC輸出電壓;fsw_min為最低開關頻率;Po為輸出功率;η為效率。
考慮EMI和控制芯片L6562要求,選取fsw_min=35 kHz,根據(jù)電路工作條件:Uin_ms=176~265 V,Uo=390 V,Po=180 W,η=95%。計算得到L=230μH。
磁芯的選擇要保證最惡劣情況下,即輸入電壓最低,電路的峰值電流最大時,也不會飽和。具體由電感方程確定:
LIp=NAe△B (2)
式中:Ip為電感的峰值電流;△B為磁感應強調(diào)工作范圍;Ae為磁芯等效截面積;N為電感線圈匝數(shù)。
根據(jù)Ap法選擇PC40EI30作為磁芯,實際應用中需考慮鐵損與銅損的平衡,由于峰值電流是有效值電流的2.8倍左右,鐵損會成為主要損耗。因而選用的磁芯應該是Ae較大而磁路較短的寬而扁的磁芯,同時適當增加電感匝數(shù)并開氣隙,來減小△B,以降低鐵損。
3.2 半橋變壓器設計
按照基波分析法,可以得到等效的網(wǎng)絡增益表達式以及簡化式:
式中:Uin’,Uo’表示輸入、輸出等效的基波分量;Lr為變壓器漏感;Lp為變壓器初級電感量;Cr為諧振電容;n為等效的理想變壓器匝比;Rac為等效阻抗,Rac=8Uo/(π2Io);k=(Lp-Lr)/Lr;。
由式(4)可知,峰值增益是k,Q的函數(shù),它們關系可由圖3描述。選取k,Q時,應保證峰值增益滿足電路最大的增益范圍。LLC半橋的工作條件:輸入電壓Uin=390V,輸出電壓Uo=24~32V,整流二極管壓降uf=0.7V,輸出電流Io=6A,諧振頻率fr=100kHz。峰值增益計算式為:
式中:Mmax為電路所需最大增益;Mfr為諧振點增益;Uo_max,Uo_fr分別為最大輸出電壓和諧振點輸出電壓。
可見,為電路最大增益的1.5倍。
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由圖3峰值增益曲線可知k,Q取值小可以獲得較大的增益范圍,但這樣會增加電路損耗,實際取值應是滿足增益條件后盡可能小的值。此處k=4,Q=0.3。k確定后,變壓器實際匝比為:
式中:Np_min為變壓器初級最少匝數(shù);Bm為磁芯最大不飽和磁感應強度。
根據(jù)Ap法選擇PC40EER3542作為磁芯,采用分槽結構的變壓器可以形成較大漏感作為諧振電感,但是鄰近效應變得嚴重造成銅損偏大,因而初級匝數(shù)應在保證磁芯不飽和情況下取得盡可能小,由Np_min=(Uin/2)/(2fsw_minAeBm)計算得到。變壓器繞線確定后,初級電感量通過氣隙長度來調(diào)整。
4 實驗
根據(jù)上述分析和設計結果,制作了實驗樣機。主要元件參數(shù)為:PFC電感采用PC40 EI30磁芯,75匝電感量為280μH;PC40EER3540磁芯用于半橋變壓器,初級45匝,次級5匝;Lp=645 μH;Lr=145μH;諧振電容Cr=15 nF。圖4示出實驗波形和效率曲線。
圖4a為滿載輸出時PFC部分主功率管漏源極電壓uds_m和采樣電阻上電流iR波形。在MOS管從關斷到開通時,iR已經(jīng)降為零,uds_m也下降到了一個較低的值,從而減少了導通過程的開關損耗。圖4b為諧振點工作時,諧振半橋中下管的漏源極電壓uds_h波形和初級電流ip波形。下邊開關管在導通之前,ip流過下管的體二極管,uds_h被箝位到零,因而減少了開關振蕩,降低開關損耗。圖4c為輸入交流電壓uin、電流iin波形,電流、由圖可見功率因數(shù)校正效果較好,EMI較小。圖4d為150W和180W的效率η曲線,整機的平均效率超過90%,最高效率可達94%。
5 結論
采用BCM Boost+LLC諧振半橋的兩級拓撲結構,大大降低了前后級開關管的開關損耗,提高了整機的效率。實驗結果表明,這種結構適用于LED這種較為穩(wěn)定的負載,在整個功率范圍具有較好的效率表現(xiàn),平均效率超過90%。在相同功率水平上,相比其他采用三級結構的驅(qū)動電源具有更好的效率表現(xiàn),是未來大功率LED照明驅(qū)動電源結構較好選擇。